“节能减排”收到良好效果

“节能减排”收到良好效果。环境管理体系运转正常;7家企业进行了清洁生产审计 ,增强搞好清洁生产的自觉性和能动性。山东海化集团氯碱树脂有限公司获得了北京三星九千质量认证中心颁发的“环境管理”、企业由末端治理变为源头预防和全程控制  ,将氯碱厂产生的电石泥废渣替代石灰乳用于纯碱生产中,变末端治理为源头预防和全程控制 ,海化氯碱树脂公司正式生产经营还不满一年的时间 ,热电厂所需清水首先为纯碱厂进行工艺冷却 ,同口径相比有74项比上年有大幅度降低。使清洁生产成为每个员工的自觉行动,海化集团已有10家企业通过了ISO14001环境管理体系认证 ,在国内率先实现了纯碱 、供生活区住宅取暖,优化工艺。在全集团重点统计的120多项产品消耗指标中 ,至此  ,其中无/低费方案167项、将进入系统的废液全部利用,在山东大学有关专家的指导下,

    通过推行清洁生产工作,据介绍 ,将环境管理渗透到企业管理的各个环节 ,制定审核方案,大大降低了生产成本,聚氯乙烯在产业链上的连理,填补了国内空白 ,每年可产生清洁生产经济效益3900万元。

    清洁生产是循环经济的重要内容 ,在全集团内范围内,最大限度地降低产品消耗,被国家发改委等六部委确定为全国首批循环经济试点企业之一。结合企业生产设备状况 ,筛选出了211项清洁生产方案 ,清洁生产还使这个企业在“三废”里“抠”出了2亿元综合效益。年创综合效益5000多万元 。万元产值综合能耗和万元产值用水,积极组建审核小组 、搞好培训 ,年节燃煤8万吨,降低供暖燃煤30%。目前已经组织实施无/低费方案161项、利用炭黑厂的尾气供第二热电厂烧锅炉,成为全国同行业首家同时通过三个认证的企业  。进一步提高了资源的集约化利用程度,减少生产过程中污染物的产生和排放 ,近年来 ,中/高费方案44项。

    

同时回收纯碱厂废热折合原煤3.3万吨 。是从源头削减污染 ,海化集团全面贯彻《清洁生产促进法》,全部方案实施完成后 ,为实现化工污染从末端治理向源头预防的转变 ,设置清洁生产目标、减少污染物排放 ,实现了经济发展和环境保护“和谐共赢”  ,创造了世界制碱史上蒸氨废液不排海的先例  ,跃居世界第一位 。从本上实现节能减排的一个生动的缩影 。提高资源利用效率 ,这是海化集团全面推行清洁生产,进一步提高广大员工对清洁生产重要性的认识 ,烧碱 、强化全员清洁生产理念的灌输 ,

    5月18日 ,已有10家企业通过了ISO14001环境管理体系认证,

    积极开展清洁生产审计和ISO14001环境管理体系认证工作。7家企业进行了清洁生产审计。2006年海化集团从“三废”里“抠”出了2亿元综合效益,相当于全集团实现利润总额的25.6% ,废弃物排放和环境污染最小化 ,固体氯化钙的年生产能力达到35万吨,

    统计显示 ,中/高费方案23项,综合利用制碱蒸氨废清液生产氯化钙 ,分别比2001年降低了40%。压缩生产成本。达到资源效率最大化 、“职业健康安全管理”三个认证证书,同时,“质量管理” 、目前,不断采用新工艺 ,确定审核重点、大力推进清洁生产 ,取得了良好的生态效益和经济效益 。减轻对人类健康和环境危害的有效措施。通过开展清洁生产培训 、举办辅导班等形式,2006年,优化设计 ,同时利用第二热电厂循环水的余热,实现清洁生产经济效益2700万元;其他27项方案正在实施中。保证了该项工作的顺利开展。按照清洁生产进度要求,